空壓機中的應(yīng)用
產(chǎn)品詳情
1、空壓機的種類有很多,有活塞式空壓機、螺桿式空壓機、離心式空壓機,但其供氣控制方式幾乎都是采用加、卸載控制方式。該供氣控制方式雖然原理簡單、操作簡便,但存在能耗高,進氣閥易損壞、供氣壓力不穩(wěn)定等諸多問題。隨著社會的發(fā)展和進步,高效低耗的技術(shù)已愈來愈受到人們的關(guān)注。在空壓機供氣領(lǐng)域能否應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù),節(jié)省電能同時改善空壓機性能,提高供氣品質(zhì)就成為我們關(guān)心的一個話題。
2、空壓機工作原理
目前空壓機上都采用兩點式控制(上、下限控制)或啟停式控制(小型空氣壓縮機),也就是當壓縮氣體氣缸內(nèi)壓力達到設(shè)定值上限時,空壓機通過本身氣壓或油壓關(guān)閉進氣閥,小型空氣壓縮機則停機。
當壓力下降到設(shè)定值下限時,空壓機打開進氣閥,小型空壓機則又啟動。傳統(tǒng)的控制方式容易對電網(wǎng)造成沖擊,對空壓機本身也有一定的損害,當用氣量頻繁波動時,尤其明顯。
正常工作情況下,空氣被壓縮到儲氣罐??諌簷C各點的檢測(包括壓縮空氣溫度、壓力、螺桿溫度、冷卻水壓力、溫度和油壓、油溫等等)和整體控制由主控制單片機控制。
當空壓機出口壓力達到設(shè)定值上限時,通過油壓分路閥關(guān)閉進氣口,同時打開內(nèi)循環(huán)管路,作自循環(huán)運行。此時用氣單位繼續(xù)用氣。
當壓力下降到設(shè)定值下限時,油壓分路閥關(guān)閉循環(huán)管路,打開空氣進口,空氣又由過濾器經(jīng)壓縮到儲氣罐中。在靜態(tài),原起動方式(Y-△),及加載、卸載時對電網(wǎng)供配電設(shè)備及螺桿都會造成極大的沖擊,尤其是能源的嚴重浪費。
主電機轉(zhuǎn)速下降,軸功率將下降很多,節(jié)能潛力相當大。變頻節(jié)能的效果是十分顯著的,特別是調(diào)節(jié)范圍大的系統(tǒng)及設(shè)備,通過實際應(yīng)用可以直觀的看出在流量變化時只要對轉(zhuǎn)速(頻率)稍作改變就會使軸功率有更大程度上的改變,就因有此特點使得變頻調(diào)速(節(jié)能)方式成為一種趨勢并且不斷深入的應(yīng)用于各行業(yè)及其各種調(diào)整領(lǐng)域。
3、加、卸載供氣控制方式存在的問題
3.1耗能分析我們知道,加、卸載控制方式使得壓縮氣體的壓力在Pmin~Pmax之間來回變化。Pmin是最低壓力值,即能夠保證用戶正常工作的最低壓力。一般情況下, Pmin、Pmax之間關(guān)系可以用下式來表示:CPmax=(1+δ)Pmin 是一個百分數(shù),其數(shù)值大致在10%~25%之間。而若采用變頻調(diào)速技術(shù)可連續(xù)調(diào)節(jié)供氣量的話,則可將管網(wǎng)壓力始終維持在能滿足供氣壓力上,即Pmin附近。由此可知,在加、卸載供氣控制方式下的空壓機較之變頻系統(tǒng)控制下的空壓機,所浪費的能量主要在2個部分:
(1)壓縮空氣壓力超過Pmin所消耗的能量在壓力達到Pmin后,原控制方式?jīng)Q定其壓力會繼續(xù)上升(直到Pmax)。這一過程同樣是一個耗能過程。
(2)卸載時調(diào)節(jié)方法不合理所消耗的能量,通常情況下,當壓力達到Pmax時,空壓機通過如下方法來降壓卸載:關(guān)閉進氣閥使電機處于空轉(zhuǎn)狀態(tài),同時將分離罐中多余的壓縮空氣通過放空閥放空。這種調(diào)節(jié)方法要造成很大的能量浪費。
3.2其它不足之處
(1)靠機械方式調(diào)節(jié)進氣閥,使供氣量無法連續(xù)調(diào)節(jié),當用氣量不斷變化時,供氣壓力不可避免地產(chǎn)生較大幅度的波動。用氣精度達不到工藝要求。再加上頻繁調(diào)節(jié)進氣閥,會加速進氣閥的磨損,增加維修量和維修成本。
(2)頻繁采用打開和關(guān)閉放氣閥,放氣閥的耐用性得不到保障。
4、 恒壓供氣控制方案的設(shè)計
針對原有供氣控制方式存在的諸多問題,經(jīng)過上述分析,應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù)進行恒壓供氣。通過壓力變送器采集實際壓力P送給PID智能調(diào)速器,與壓力設(shè)定值P0作比較,并根據(jù)差值的大小按既定的PID控制模式進行運算,產(chǎn)生控制信號送變頻調(diào)速器VVVF,通過變頻器控制電機的工作頻率與轉(zhuǎn)速,從而使實際壓力P始終接近設(shè)定壓力P0。
同時,該方案可增加工頻與變頻切換功能,并保留原有的控制和保護系統(tǒng),另外,采用該方案后,空壓機電機從靜止到旋轉(zhuǎn)工作可由變頻器來啟動,實現(xiàn)了軟啟動,避免了啟動沖擊電流和啟動給空壓機帶來的機械沖擊。
5、技術(shù)指標和配置
磁場定向矢量控制,電機變量完全解耦,電流閉環(huán)。采用美國TI公司最新款高性能32位電機控制專用DSP,高速完成復雜準確的控制算法,國內(nèi)首家產(chǎn)品化應(yīng)用。
調(diào)速精度:0.01HZ
調(diào)速范圍:0.5-600.00HZ
沖擊負載:180%電機額定轉(zhuǎn)矩,10秒內(nèi)不跳脫。
低頻轉(zhuǎn)矩:0.5Hz,150%額定轉(zhuǎn)矩輸出。
150%額定轉(zhuǎn)矩加速和減速。
內(nèi)置多功能組合數(shù)字PID調(diào)節(jié)器。
內(nèi)置標準485數(shù)據(jù)接口。
可編程開關(guān)量輸入端口:7位,輸出端口:1位,。
可編程繼電器輸出端口:2路,常開/常閉可選。
可編程模擬量輸入端口:2通道,輸出端口:2通道。
獨立風道、無觸點軟啟動開關(guān)、低電感直流母線排高可靠性設(shè)計。
6、 改造效果
(1)整套改造裝置并不改變空壓機原有控制原理,也就是說原空壓機系統(tǒng)保護裝置依然有效。并且工頻/變頻切換采用了電氣及機械雙重聯(lián)鎖,從而大大的提高了系統(tǒng)的安全、可靠性。
(2)空壓機改造工程安裝完畢后,一次試車成功,運行穩(wěn)定,空壓機振動和噪聲大減低。
(3)除緩沖缸壓力在部分頻率時增大0.2公斤外,油壓、油溫及各點的檢測數(shù)據(jù)均在安全數(shù)值內(nèi)被優(yōu)化。
(4)變頻改造后,起動為軟起動,運行時無卸載和加載沖擊電流現(xiàn)象,空壓機本身的機械性沖擊大大減小。
(5)在保證管網(wǎng)供氣的情況下,電流大大降低,基本不出現(xiàn)滿載現(xiàn)象,一般在40Hz左右,和以前相比,節(jié)電率在30%以上,約10個月可以收回投資。
(6)空壓機、供配電設(shè)備及機械設(shè)備因供氣穩(wěn)定,維修量大大減小,綜合效益明顯。
(7)改造后空壓機的運行安全、可靠,同時達到了用氣的工藝要求。